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淺談渦輪增壓器中的軸承失效的原因
2020-09-25 10:36:51 分類:軸承知識(shí)
摘要:渦輪增壓器為廢氣驅(qū)動(dòng)型,它利用柴油機(jī)排出的高溫高壓廢氣驅(qū)動(dòng)渦輪作動(dòng)力,通過壓氣輪壓縮空氣以提高柴油機(jī)的進(jìn)氣效率從而大大提高柴油機(jī)的輸出功率。


   渦輪增壓器為廢氣驅(qū)動(dòng)型,它利用柴油機(jī)排出的高溫高壓廢氣驅(qū)動(dòng)渦輪作動(dòng)力,通過壓氣輪壓縮空氣以提高柴油機(jī)的進(jìn)氣效率從而大大提高柴油機(jī)的輸出功率。它采用軸向布置,渦殼中間水冷,在主軸的兩端采用軸承結(jié)構(gòu),由于承受較大的軸向載荷在壓氣端BS采用雙排向心推力滾珠軸承,采用鋁合金保持架,為減少軸承徑向和軸向的震動(dòng)還布置了徑向和軸向減震彈簧;渦輪端TS采用單列向心滾柱軸承,采用銅合金保持架;其中BS軸承為主要軸向受力端,TS軸承為支撐端僅承受徑向載荷。
   損壞的BS雙排軸承,其中一個(gè)軸承的鋁合金保持器已完全破斷,另一個(gè)軸承尚殘存少量鋁合金保持架,鋼球完整,內(nèi)圈和徑向減震彈簧片局部有明顯的藍(lán)色的氧化色。檢查其徑向和軸向減震彈簧發(fā)現(xiàn)其定位突緣處受撞擊撕裂,其斷口為剪切斷裂。這是由于增壓器主軸高速偏心旋轉(zhuǎn),運(yùn)動(dòng)件間的間隙失控所為。BS軸承總程中的減震彈簧并未喪失其功能,彈簧片表面均有潤(rùn)滑油膜。拆解檢查TS軸承表明,雖然12個(gè)滾珠中有8個(gè)磨損嚴(yán)重,但銅合金保持架完整。從BS軸承油腔內(nèi)收集到的200多克的殘骸及碎屑中,可以明顯發(fā)現(xiàn)有鋁合金保持架的碎塊。


增壓器軸承


   尺寸較大的BS軸承鋁合金保持架的三角形碎塊和隨機(jī)備件新的軸承鋁合金保持架,經(jīng)切割后分別各取2件試樣,進(jìn)行材料分析。掃描電鏡分析用掃描電鏡(SEM)觀察保持架碎塊及新軸承保持架試樣,測(cè)試儀器為日本產(chǎn)JXA-840A電子探針顯微分析儀,結(jié)果如下。
   (1軸承保持架材料均為Al-Cu-Fe-Ni合金,具有高強(qiáng)、耐熱的特點(diǎn)。
   (2)電鏡觀察發(fā)現(xiàn)保持架碎塊A端面的表面分布有較嚴(yán)重的微裂紋,碎塊斷口邊緣可觀察到鋁合金的疏松缺陷;由于渦輪增壓器的壓氣端BS軸承承受較大的軸向載荷,其保持架與鋼球的相互高速運(yùn)轉(zhuǎn)、接觸,使保持架處在交變應(yīng)力的作用下,A端面的微裂紋的擴(kuò)展將導(dǎo)致保持架的疲勞斷裂。
   (3)保持架碎塊的電子斷口形貌為典型的韌窩,表明材料的塑性韌性較好,其最終斷裂區(qū)是韌性斷裂。
   (4)新保持架材料中也有較多的夾雜物和疏松。
   BS軸承承受較大的軸向交變載荷,軸承的鋁合金保持架材料中有較多的夾雜物,在交變應(yīng)力的作用下生成微裂紋,微裂紋的擴(kuò)展最終導(dǎo)致保持架的疲勞斷裂;材料中的鑄造疏松也降低了材料的疲勞強(qiáng)度。BS油泵技術(shù)功能正常,分析油泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和零件的表面狀況,表明油泵沒有出現(xiàn)缺油狀態(tài)。鋁合金保持架的疲勞斷裂,造成了BS軸承的失效,最終導(dǎo)致了渦輪增壓器主軸的嚴(yán)重磨損。



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